首页 | 公司介绍 | 企业资质 | 产品展示 | 网上展厅 | 业绩展示 | 会员中心 | 新闻快报 | 技术版块 | 资料下载 | 产品咨询 | 生产供应商加盟 | 联系我们
 
进口仪器仪表供应商   2024年4月27日 星期六
您现在的位置是:首页 >>技术文章
中国行业门户联盟 中国仪器仪表采购网
  >> [技术]双速电机在电厂大功率循环水泵上的节能应用
[技术]双速电机在电厂大功率循环水泵上的节能应用

文章出处:http://www.mc-saic.com [2009/4/28 13:05:18]
责任编辑:进口仪器仪表技术部
作者:

1 改造前的运行情况
本厂六期共安装有2台330 MW 机组。汽轮机型号为N330—16.67/538/538,两台机组配置有4台50%容量的循环水泵(编号分别为31号、32号、33号、34号),型号为PHZ1600—1100型,流量为23 400 m /h,扬程16 m。配套电机型号YL1800—16/1730—1,功率1 800 kW,电压6 000V,转速371 r/min。2台330 MW 机组的循环水系统采用母管制运行方式。
在实际运行中,不同负荷、不同季节的凝汽器供水量只有依靠增减循环水泵的台数来调节。在春、秋季节及冬季高负荷工况下会出现2台循泵供给2台机组的冷却水量嫌少,3台循泵机组供给的冷却水量又偏多的局面。为了实现机组节能降耗的目标,将循环水泵电机由单一转速改为由双速电机驱动,在四季水温及负荷工况变化时,通过改变循泵电机转速和几台循环水泵不同转速组合的运行方式,从而,大幅度降低循泵耗电量成为技术人员急需解决的一大课题。
2 循泵电机改造的可行性
由循泵的性能曲线来看,在较小范围内改变循泵的转速,循泵的效率近似不变,而流量(Q)、扬程( )、功率(P)与转速则相应近似成一次方、二次方、三次方关系下降,从理论上可以做到改变较少的转速,降低较大幅度的功率值,而流量、扬程下降幅度较少,从而实现节能降耗的目的。假设16极时流量为Q1,扬程H1,功率为P1,改18极后流量为0.888Q1,扬程0.789H1,功率为0.7P1。
将高转速电机改低转速,转子圆周速度降低,轴承发热会得到改善。虽然电机因转速降低而通风条件变坏,但因定子电流减小,定子铜耗也会明显减小,发热量减小,所以不会造成电机整体温度的升高。
本厂6期循环水泵所采用的电机型号为YL1800—16/1730—1,功率1800 kW,电压6000V,转速371 r/min,极数为16极,电机定子槽数为108槽、转子槽数为132槽,双鼠笼结构。首先,确定在不更换定子铁芯的前提下,将同一绕组经改变其组合而得到16极及18极两种不同的极数:另外,为防止因转换为18极时电机产生异常的振动及噪声,对定转子槽数进行了核算,以满足变极的要求。
3 循泵电机改造的方法
项目中,对32号循泵电机进行改造。
(1)对电机的相关参数进行核算,将循环水泵电动机由原单一转速即16极371 r/min,改为可通过改变外部接线端子而实现的l 8极333 r/min和l6极37l r/min两种转速。
(2)电动机保证在两种转速下,当电源电压在5.6-6.6 kV 之间变化时,输出功率仍能维持在相对应的额定值。
(3)改造后的电机允许全压起动,最低起动电压不低于70%额定电压,能够带负荷直接启动。电动机绕组F级绝缘,各部温升按B级考核。电动机允许在冷态下连续启动二次,热态下启动一次。
(4)电机在两种转速下三相磁场对称,振动值不大于0.05 mm。
(5)改造后的电动机,在原转速(37l r/min)运行时,电机整体机械性能和电气特性与改造前相同。电机的绕组在两种转速情况下均有较高的分布系数,具有良好的运行性能,不应有异常的电磁噪声,温度及振动符合上述标准。
4 循泵改造的调试工作
(1)记录下改造前,32号、33号循泵运行时的有关参数:机组负荷,循泵电流、流量、振动、循母压力及凝器进出压力、机组真空等。
(2)记录下31号、33号循泵下的有关参数(同上,负荷最好与上述第1条相同即11和12号机负荷均为303 Mw 左右)。
(3)组装结束后单电机试转(先18极后16极),在每种状况下电机单试2 h,测量振动,记录电流、温升,确定电机方向,同时注意电机在两种状况下的噪音。两种状况下单电机试转正常后进行对轮连接工作。32号循泵电机接线处于16极即高速状态。
(4)循泵试转前有关系统检查工作结束。六期循泵运行方式为31号、33号循泵运行,32号、34号循泵备用。
(5)启动32号循泵(16极),停31号循泵(运行方式:32号、33号循泵运行),记录有关参数,分析32号循泵的运行情况,运行2 h后停用,调31号循泵运行。电气专业开工作票将32号电机接线改18极即低速状态。
(6)再次启动32号循泵以18极运行,运行方式:31号、32号、33号循泵运行。根据循母压力调整循门开度,维持循母压力基本不变,直至循门开足。维持3台循泵运行1 h左右,记录有关数据(同上)。
(7)32号循泵运行1 h检查正常后,停用31号循泵,运行方式:32号、33号循泵运行。调整循门开度,维持循母压力,记录有关数据(同上)。对上述4种运行方式进行比较。
(8)试验期间,两台机组负荷尽量保持不变。
5 运行经济性分析
将32号循泵改造成低速泵(18极),根据负荷和季节的变化采用高速泵(1 6极)与低速泵、高速泵与高速泵几种不同组合运行,从而可实现节能降耗的目的。下面就几种循泵的运行方式进行分析。
5.1 从节约厂用电的角度分析
两台机组均为300 MW左右的负荷,以采用3台高速循泵和两台高速、一台低速循泵运行方式进行比较。结果是改造后3台循泵两高一低运行方式更加经济、合算。因为改造前后工况3台循泵运行机组凝器真空均一样,但改造后32号循泵(18极)比32号循泵(16极)运行经济,3台循泵共节约总电流达58 A,节约厂用电达406 kW?h。从全年来看,两台高速泵(16极)、一台低速泵(18极)运行的时间约达7.5个月,共节约电量为2 192 400kW?h,按电价0.32 kW?h元计算,则全年可节约人民币70.2万元。每台循泵改造费用为21万元,则半年时间即可收回全部投资。
5.2 机组的经济性进行分析
增开一台低速泵可使两台机组凝器真空共提高0.9 kPa(以理论计算及实际运行结果来看,300MW 机组真空每提高1 kPa,可以多发2 200 kW左右),因此,机组每h可以多发1 980 kW?h。而增开一台低速循泵,3台循泵的电流相对于两台循泵共增加198 A,折算成厂用电量为1 386 kW?h。综合比较,在相同蒸发量的前提下,整个机组每h可节约电量598 kW -h。
6 结论
(1)在春、秋及冬季高负荷期间增开低速泵(18极),可以获得较大的经济效益。32号循泵由高速(16极)改造为低速(18极)是成功的。
(2)循泵改造的结果表明;通过改造可以大大提高机组循环水泵调度的灵活性。改造后,在冬季32号循泵经济调度的负荷应控制在250-270 MW之间;在春、秋季负荷应控制在230-240 MW之间。
(3)两台机组两台循泵运行工况下,不推荐32号循泵(18极)与其他循泵(16极)组合的运行方式。因为这样的运行方式使循环水母管压力偏低,不利于机组的安全运行。单台机组的运行工况下,可采用上述运行方式。

首页 公司介绍 企业资质 产品展示 业绩展示 会员中心 技术版块 在线服务 生产供应商加盟 联系我们